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        SCR脫硝系統(tǒng)噴氨優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)

        來(lái)源:建樹環(huán)保 2019-10-29 16:49:24 4337

          隨著火電廠最新大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)的頒布及煤電節(jié)能減排升級(jí)與改造行動(dòng)計(jì)劃的實(shí)施,燃煤電廠必須更加嚴(yán)格地控制煙氣中 NOx的排放量。選擇性催化還原( SCR)脫硝技術(shù)因脫硝效率高且運(yùn)行穩(wěn)定可靠,而被廣泛應(yīng)用于燃煤電廠。脫硝效率、噴氨量大小和氨氣逃逸率是衡量 SCR 脫硝系統(tǒng)運(yùn)行是否良好的重要依據(jù)。電廠在實(shí)際運(yùn)行過程中,由于負(fù)荷、鍋爐燃燒工況、煤種、噴氨格柵閥門開度、煙道流場(chǎng)均勻性、吹掃間隔時(shí)間等因素均會(huì)影響 SCR 脫硝效率和氨逃逸率。逃逸氨在空預(yù)器中會(huì)生成黏性的硫酸銨或硫酸氫銨,減小空預(yù)器流通截面,造成空預(yù)器堵灰??疹A(yù)器堵灰不僅影響鍋爐運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性而且顯著降低鍋爐安全性,嚴(yán)重影響脫硝機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

          目前燃煤電廠可以選擇新型的 SCR 脫硝系統(tǒng)噴氨格柵類型、布置方式及改造噴氨管 ,調(diào)整噴氨量和噴復(fù)均勻性,改進(jìn)催化劑入口氨氮比,優(yōu)化煙氣導(dǎo)流板布置、煙氣流速的均布性,或研發(fā)與應(yīng)用煙氣脫硝系統(tǒng)自動(dòng)控制技術(shù)。通過提升自控系統(tǒng)穩(wěn)定性和可靠性等措施,可提高 SCR 脫硝系統(tǒng)出口NOx分布均勻性,防止局部氨選逸超標(biāo),減輕空預(yù)器堵灰、腐蝕、運(yùn)行阻力等問題。

          某廠由于投產(chǎn)時(shí)間早,投產(chǎn)時(shí)由于國(guó)家環(huán)保要求不高,脫硝系統(tǒng)按出口氮氧化物排污濃度 200mg/m3設(shè)計(jì)。隨著國(guó)家環(huán)保要求的提升,為滿足發(fā)改能源〔2014〕2093 號(hào)文件《煤電節(jié)能減排升級(jí)與改造行動(dòng)計(jì)劃(2014—2020 年)》的要求,該廠將氮氧化物排放濃度穩(wěn)定的控制到 50 mg/ m3以下,該廠進(jìn)行了 SCR 煙氣脫硝提效改造,主要是加裝 5 號(hào)爐第三層及 6 號(hào)爐第二層催化劑來(lái)達(dá)到 NOx濃度超低排放。通過上述改造措施,能夠?qū)⒌趸餄舛瓤刂频?50 mg/ m3以下,但運(yùn)行過程中存在局部氨逃逸偏大,自動(dòng)跟蹤系統(tǒng)滿足不了運(yùn)行要求等問題,導(dǎo)致還原劑耗量高、空預(yù)器阻力上升較快等問題。因脫銷系統(tǒng)投產(chǎn)時(shí) SCR 煙氣脫硝系統(tǒng)采用傳統(tǒng)的線性控制式噴氨格柵技術(shù)。而目前脫硝系統(tǒng)新型結(jié)構(gòu)改造經(jīng)濟(jì)成本高、周期長(zhǎng),在現(xiàn)有 SCR 脫硝系統(tǒng)中開展噴氨優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn),是目前提高氨利用率、減少 NOx污染物排放的主要手段,調(diào)節(jié) SCR 脫硝系統(tǒng)噴氨量,改善 SCR 脫硝系統(tǒng)出口 NOx分布均勻性和氨利用率。

          1 試驗(yàn)對(duì)象及參數(shù)

          該廠 700 MW 超臨界燃煤 5、6 號(hào)機(jī)組的煙氣脫硝系統(tǒng)采用選擇性催化還原法(SCR)脫硝工藝和板式催化劑,催化劑按“2 +1"模式布置,選用二氧化鈦、釩化合物作為催化劑,采用液氨制備脫硝還原劑。

          SCR 煙氣脫硝系統(tǒng)采用線性控制式噴氨格柵技術(shù)。噴氨格柵中各組噴嘴之間的氣氨噴射具有較強(qiáng)的獨(dú)立性。SCR 脫硝系統(tǒng)入口每側(cè)布置 3 層上下交錯(cuò)的噴氨格柵,21 支控制噴氨量分配的噴氨手動(dòng)門。每個(gè)手動(dòng)門控制3根支管。每組3個(gè)手動(dòng)門分別對(duì)應(yīng)煙道截面前后部分噴氨。

          1.1 試驗(yàn)儀器及調(diào)整方法

          SCR 脫 硝 系 統(tǒng) 噴 氨 優(yōu) 化 試 驗(yàn) 是 根 據(jù) GB/T16157—1996《 固定污染源排氣中顆粒物測(cè)定 與氣態(tài)污染物采樣方法》,DL/T 335— 2010《火電廠煙氣脫硝(SCR)裝置運(yùn)行技術(shù)規(guī)范》開展的。根據(jù)測(cè)定的 SCR 脫硝系統(tǒng)出口 NOx 濃度分布情況,調(diào)整手動(dòng)閥門開度,對(duì)應(yīng)調(diào)節(jié)噴氨流量[1]。試驗(yàn)時(shí)要保證煤質(zhì)負(fù)荷及配風(fēng)方式等條件的穩(wěn)定。由于鍋爐爐型、燃燒方式、燃用煤種的限制,目前的設(shè)備狀況決定了該廠 5、6 號(hào)鍋爐爐膛出口氮氧化物已經(jīng)沒有明顯改進(jìn)空間,故在設(shè)備不進(jìn)行改造的情況下無(wú)法通過燃燒調(diào)整顯著降低 SCR 入口的 NOx產(chǎn)生濃度。同時(shí),由于 5、6 號(hào)鍋爐爐膛較寬,爐膛出口氮氧化物濃度分布均勻性偏差較大。根據(jù)投運(yùn)磨組合方式、機(jī)組運(yùn)行負(fù)荷、煤質(zhì)等的不同,鍋爐爐膛出口 NOx濃度分布均勻性偏差較大。目前爐膛出口 NOx濃度大小相差約±50 mg/m3,環(huán)保政策超低排放限制要求煙囪入口 NOx濃度低于 50 mg/m3,為保證 NOx濃度不超標(biāo),實(shí)際運(yùn)行時(shí)一般都要求控制 NOx濃度低于 40mg/m3,此種情況下,容易出現(xiàn)局部位置的入口 NH3/NOx 摩爾比超過 1.0,造成局部氨逃逸過大,進(jìn)而引發(fā)局部氨逃逸過大導(dǎo)致的空預(yù)器阻力快速上升問題[5]。為此,通過進(jìn)行噴氨調(diào)整試驗(yàn)來(lái)評(píng)估現(xiàn)有流場(chǎng)和氨混合系統(tǒng)能夠滿足超低排放需要,并決定是否需要進(jìn)一步改造。

          1.2 測(cè)試內(nèi)容和方法

          SCR 脫硝裝置的噴氨優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)主要在機(jī)組常規(guī)高負(fù)荷(100%負(fù)荷)進(jìn)行,并在高、中、低負(fù)荷(100%、75%、50%)下進(jìn)行驗(yàn)證和微調(diào)。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)條件和測(cè)試要求,試驗(yàn)過程如下:

          預(yù)備與摸底試驗(yàn):在100%負(fù)荷下實(shí)測(cè)反應(yīng)器進(jìn)、出口 NOx濃度、氨逃逸等,分別與在線 CEMS 分析儀表的 DCS 顯示值進(jìn)行比較,為正式試驗(yàn)做準(zhǔn)備。機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定,鍋爐運(yùn)行氧量、磨投運(yùn)組合方式等情況下,減少脫硝裝置入口NOx的波動(dòng)。噴氨優(yōu)化調(diào)整:在機(jī)組100%(負(fù)荷穩(wěn)定)負(fù)荷下,根據(jù)SCR反應(yīng)器出口截面的NOx濃度分布,對(duì)反應(yīng)器入口水平煙道上的AIG 噴氨格柵的手動(dòng)閥門開度進(jìn)行調(diào)節(jié),最大限度提高反應(yīng)器出口的 NOx分布均勻性。

          AIG 優(yōu)化校核試驗(yàn):在機(jī)組 100%、75%、50%負(fù)荷下,在設(shè)計(jì)脫硝效率下測(cè)量反應(yīng)器進(jìn)出口的NOx濃度分布和氨逃逸,評(píng)估優(yōu)化結(jié)果,并根據(jù)結(jié)果對(duì) AIG手動(dòng)調(diào)閥進(jìn)行微調(diào)。在 SCR 反應(yīng)器的進(jìn)口和出口煙道截面,分別采用等截面網(wǎng)格法布置煙氣取樣點(diǎn)。在反應(yīng)器平臺(tái)布置一套TESTO350型煙氣分析儀,煙氣經(jīng)不銹鋼管引出至煙道外,再經(jīng)過除塵、除濕、冷卻等處理后,最后接入煙氣分析儀進(jìn)行分析。利用煙氣分析儀,在反應(yīng)器的進(jìn)出口逐點(diǎn)切換采集煙氣樣品,分析煙氣中的 NO 與 O2含量,可獲得煙道截面的NOx濃度分布。取反應(yīng)器進(jìn)、出口的NOx濃度的算術(shù)平均值計(jì)算脫硝效率。根據(jù)反應(yīng)器出口截面的NO濃度分布,每臺(tái)反應(yīng)器選取6個(gè)代表點(diǎn)作為NH3取樣點(diǎn)。

          1.3 摸底試驗(yàn)

          根據(jù)測(cè)試,5、6號(hào)機(jī)組在負(fù)荷穩(wěn)定時(shí)目前脫硝裝置入口 NOx濃度在約 300 mg/m3左右,此入口 NOx濃度低于原設(shè)計(jì)的NOx。

          5 號(hào)機(jī)組負(fù)荷 680 MW A、B、C、D、E、F 磨煤機(jī)投運(yùn),SCR 投入自動(dòng)控制前提下,進(jìn)行摸底測(cè)試,作為噴氨優(yōu)化調(diào)整前基準(zhǔn)工況。6 號(hào)機(jī)組負(fù)荷 620MW A、B、C、D、E、F 磨煤機(jī)投運(yùn),SCR 投入手動(dòng)控制前提下,進(jìn)行對(duì)比測(cè)試。試驗(yàn)過程中,同步在每臺(tái)反應(yīng)器進(jìn)、出口測(cè)量 NOx濃度,同時(shí)在反應(yīng)器出口采集氨逃逸樣品,用于計(jì)算脫硝效率與氨逃逸,初步評(píng)估脫硝裝置的效率和氨噴射流量分配狀況。測(cè)試結(jié)果(表1)表明,噴氨優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)前,5號(hào)爐脫硝裝置A、B兩側(cè)脫硝效率分別為69.6%、87.2%,A、B 兩側(cè)煙道截面平均氨逃逸濃度分別為 1.7 μL/L、5.2 μL/L,A、B 側(cè)單點(diǎn)最大氨逃逸分別為 2.4 μL/L、12.7 μL/L;6 號(hào)爐脫硝裝置 A、B 兩側(cè)脫硝效率分別為 76.2%、84.7%,A、B 兩側(cè)煙道截面平均氨逃逸濃度分別為 1.2 μL/L、0.9 μL/L,A、B 側(cè)單點(diǎn)最大氨逃逸分別為2.3 μL/L、1.6 μL/L。

          表1 優(yōu)化調(diào)整前的脫硝效率、氨逃逸分析

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          對(duì)比 5 號(hào)機(jī)組脫硝反應(yīng)器出口 NOx分布結(jié)果見圖1、2。

          摸底試驗(yàn)工況下 A、B 側(cè)脫硝反應(yīng)器入口 NOx分布相對(duì)偏差在 10%以內(nèi),說(shuō)明入口 NOx分布相對(duì)較為均勻。A 側(cè)噴氨量 65 kg/h,B 側(cè)噴氨量 75.18kg/h。實(shí)測(cè) A 側(cè)入口 NOx濃度 263.8 mg/m3,B 側(cè)入口 NOx濃度 274.5 mg/m3;DCS 顯示 A 側(cè)入口 NOx濃度 263.1 mg/m3,B 側(cè)入口 NOx濃度 296.5 mg/m3。實(shí)測(cè) A 側(cè)出口 NOx濃度 80.3 mg/m3,NOx濃度最大值為134.0 mg/m3,最小值為 47.8 mg/m3。B 側(cè)出口 NOx濃度35mg/m3,NOx濃度最大值為67.2 mg/m3,最小值為16.7 mg/m3;DCS顯示A側(cè)出口NOx濃度87.8 mg/m3,B側(cè)出口NOx濃度68.3 mg/m3。

          A 側(cè)反應(yīng)器出口截面 NOx濃度分布相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差為 27.0%,初步計(jì)算第一層催化劑入口 NH3/NO 摩爾比偏差為 8.2%;B 側(cè)反應(yīng)器出口截面 NOx 濃度分布相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差為 39.0%,初步計(jì)算第一層催化劑入口 NH3/NO 摩爾比偏差為 5.0% 。從圖 2 可以看出,摸底試驗(yàn)表現(xiàn)出 A 側(cè)靠近中心線位置處存在單點(diǎn)過大的情況,但整體 NOx濃度分布無(wú)明顯規(guī)律。根據(jù)實(shí)測(cè)值與表盤氨氣用量,B 側(cè)由于噴氨量高于A 側(cè),導(dǎo)致 B 側(cè)的氮氧化物較 A 側(cè)低,且 B 側(cè)由于噴氨不均,出現(xiàn)了氨逃逸超過 3 μL/L 的點(diǎn),意味著 B側(cè)空預(yù)器堵塞的風(fēng)險(xiǎn)較 A 側(cè)高,煙風(fēng)系統(tǒng)也顯示 B側(cè)空預(yù)器阻力高于 A 側(cè)約 300 Pa,反映出現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)無(wú)誤。

          對(duì)比 6 號(hào)機(jī)組脫硝反應(yīng)器出口 NOx分布結(jié)果(圖 3 和圖 4):摸底試驗(yàn)工況下 A、B 側(cè)脫硝反應(yīng)器入口 NOx分布相對(duì)偏差在 10%以內(nèi),說(shuō)明入口NOx 分布相對(duì)較為均勻。A 側(cè)噴氨量 75.6 kg/h,B側(cè) 噴 氨 量 78.1 kg/h。實(shí) 測(cè) A 側(cè) 入 口 NOx 濃 度291.5 mg/m3,B側(cè)入口NOx濃度261.5 mg/ m3;DCS顯示A側(cè)入口NOx濃度342.5 mg/ m3,B側(cè)入口NOx濃度310.6 mg/ m3。實(shí)測(cè) A 側(cè)出口 NOx濃度 69.4 mg/ m3,NOx濃度最大值為143.3 mg/ m3,最小值為15.1 mg/ m3。B 側(cè)出口 NOx濃度 40 mg/ m3,NOx濃度最大值為114.5 mg/ m3,最 小 值 為 15.5 mg/ m3;DCS 顯 示 A側(cè) 出 口 NOx濃 度 51.1 mg/ m3,B 側(cè) 出 口 NOx濃度42.7 mg/ m3。

          A 側(cè)反應(yīng)器出口截面 NOx濃度分布相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差為 44.7%,初步計(jì)算第一層催化劑入口 NH3/NO 摩爾比偏差為 10.6%;B 側(cè)反應(yīng)器出口截面 NOx濃度分布相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差為 63.1%,初步計(jì)算第一層催化劑入口NH3/NO摩爾比偏差為9.6%。從圖3可以看出,摸底試驗(yàn)中反應(yīng)器出口整體 NOx濃度分布無(wú)明顯規(guī)律。

          對(duì)比摸底試驗(yàn) 5、6 號(hào)機(jī)組的測(cè)試數(shù)據(jù),6 號(hào)機(jī)NOx濃度分布相對(duì)偏差較小,由于兩臺(tái)爐導(dǎo)流板、噴氨系統(tǒng)設(shè)計(jì)均相同,主要在于鍋爐燃燒和噴氨支管閥門開度不一致。因此,6 號(hào)機(jī)只需對(duì)部分噴氨支管閥門開度進(jìn)行微調(diào)。由于 5 號(hào)機(jī) NOx濃度分布相 對(duì) 偏 差 較 大 ,此 次 試 驗(yàn) 重 點(diǎn) 是 對(duì) 5 號(hào) 機(jī) 進(jìn) 行調(diào)整。

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          1.4 驗(yàn)證試驗(yàn)

          在5號(hào)機(jī)組 600~680 MW穩(wěn)定負(fù)荷條件下,根據(jù)摸底測(cè)試測(cè)得 SCR 反應(yīng)器出口截面的 NOx濃度分布結(jié)果,對(duì)反應(yīng)器入口豎直煙道上噴氨格柵不同支管的手動(dòng)閥開度進(jìn)行調(diào)節(jié),經(jīng)過多次調(diào)整格柵開度,兩個(gè)反應(yīng)器出口截面的NOx分布均勻性均有一定改善。為防止個(gè)別閥門開度過小導(dǎo)致流過此噴氨支管的稀釋風(fēng)量過低,噴氨優(yōu)化調(diào)整過程需要兼顧NOx均勻性和

          稀釋風(fēng)量的平衡,防止一味追求NOx均勻性而導(dǎo)致噴氨支管閥門開度較小導(dǎo)致的噴嘴堵塞積灰問題。

          在調(diào)整后的閥門開度下,進(jìn)行了5號(hào)爐噴氨優(yōu)化調(diào)整后的驗(yàn)證試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果見表2所示。

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          2 結(jié)語(yǔ)

          1)三個(gè)負(fù)荷下 5 號(hào)爐 A、B 側(cè)脫硝反應(yīng)器入口NOx濃度實(shí)測(cè)值基本一致,總體來(lái)說(shuō)與A側(cè)的CEMS儀表指示值基本接近。但高負(fù)荷 B 側(cè)儀表顯示偏高較多。

          2) 中 低 負(fù) 荷 下 5 號(hào) 爐 實(shí) 測(cè) 值 較 煙 囪 入 口CEMS 儀表顯示偏高 10~20 mg/m3,由于 NO 部分被氧化為了 NO2,導(dǎo)致煙囪入口偏低 ,基本可以接受。但高負(fù)荷下兩者相差較大,根據(jù)用氨量計(jì)算,則出口濃度基本接近脫硝反應(yīng)器出口實(shí)測(cè)值,懷疑煙囪位置表計(jì)不準(zhǔn),熱工專業(yè)對(duì)該表進(jìn)行校準(zhǔn)后正常。

          3)脫硝出口 CEMS 系統(tǒng)只有兩個(gè)采樣探頭,且均安裝在反應(yīng)器的中心線位置處,不能較好反映各位置的NOx濃度,已建議熱工專業(yè)每臺(tái)反應(yīng)器新增加兩臺(tái)采樣探頭,分別安裝在反應(yīng)器的外側(cè)和內(nèi)側(cè),與現(xiàn)有兩臺(tái)探頭采集的煙氣混合后送入 CEMS 系統(tǒng)進(jìn)行分析,目前已列入明年檢修計(jì)劃。

          4)根據(jù)噴氨調(diào)整,5 號(hào)爐高中低負(fù)荷下的 NOx濃度分布偏差能維持到 20%以內(nèi),從 NH3/NO 摩爾分布來(lái)看現(xiàn)有流場(chǎng)能滿足超低排放需要;但目前存在催化劑磨損現(xiàn)象,流速場(chǎng)可能不均勻,后續(xù)還需委托第三方對(duì)現(xiàn)有脫硝流場(chǎng)和氨混合系統(tǒng)進(jìn)行CFD 模擬,考察能否優(yōu)化導(dǎo)流板布置等改善磨損情況。

          5)5、6 號(hào)爐目前噴氨調(diào)門自動(dòng)調(diào)節(jié)品質(zhì)差,為更好的指導(dǎo)運(yùn)行,熱工專業(yè)計(jì)劃對(duì)現(xiàn)有脫硝自動(dòng)控制系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,完善控制策略,改善調(diào)節(jié)品質(zhì)。

          6)通過對(duì)比摸底和驗(yàn)證試驗(yàn),通過調(diào)整,消除了氨逃逸過大的點(diǎn),降低了空預(yù)器堵塞的風(fēng)險(xiǎn)。7)根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,當(dāng)前機(jī)組 SCR 裝置的流場(chǎng)基本能夠滿足超低排放運(yùn)行要求,高、中、低三個(gè)負(fù)荷下的 SCR 反應(yīng)器出口 NOx濃度分布相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差均能控制到 20%以內(nèi),基本能夠滿足 50 mg/m3的運(yùn)行要求方式。但是,停爐檢查發(fā)現(xiàn)催化劑存在磨損等現(xiàn)象,故針對(duì)現(xiàn)有流場(chǎng)是否需要改造,仍需要鍋爐專業(yè)根據(jù)催化劑磨損程度綜合判斷,并加強(qiáng)停爐時(shí)的檢查。

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