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        涂料行業(yè)工業(yè)廢氣處理方法研究及其工程應(yīng)用

        來源:建樹環(huán)保 2019-06-22 10:38:44 5365

          以A涂料生產(chǎn)廠為研究對象,研究其揮發(fā)性有機(jī)廢氣(VOCs)的排放特點(diǎn)。分別從含塵廢氣和含溶劑廢氣系統(tǒng)進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備及廢氣處理設(shè)施整改設(shè)計(jì),使其有機(jī)廢氣排放達(dá)到現(xiàn)有排放標(biāo)準(zhǔn)要求,并為其他涂料生產(chǎn)企業(yè)的廢氣處理提供具有參考價(jià)值的減排方法與經(jīng)驗(yàn)。

          化工生產(chǎn)過程對環(huán)境的污染主要包括兩個(gè)方面:一是生產(chǎn)過程中的無組織排放;二是由于有組織排放設(shè)施自身的缺陷,導(dǎo)致廢氣得不到有效處理并直接排放進(jìn)入大氣,造成對周圍環(huán)境的污染。

          有機(jī)廢氣是一種對人和環(huán)境都有害的氣態(tài)污染物,是城市周邊地區(qū)光化學(xué)煙霧形成的主要原因之一。它主要來源于涂料、合成樹脂等化工廠生產(chǎn)作業(yè)過程,其主要成分是揮發(fā)性有機(jī)廢氣

          涂料在制造、施工、干燥、固化成膜過程中,向空氣中散發(fā)一定量的有機(jī)廢氣,盡管涂料正朝低污染、無公害的方向發(fā)展,目前水性化、粉末化、無溶劑化等環(huán)境友好型涂料占全球總產(chǎn)量的70%以上,有機(jī)廢氣處理一直是各大涂料制造企業(yè)不可回避的難題。根據(jù)全國有機(jī)廢氣排放標(biāo)準(zhǔn)表,目前的有機(jī)廢氣排放要求低于50 mg/m3。

          為實(shí)現(xiàn)涂料行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,涂料生產(chǎn)廠家不斷尋求有機(jī)廢氣處理新的措施和技術(shù)手段,并不斷改進(jìn)。A涂料生產(chǎn)廠于2014 年開始投入資金進(jìn)行環(huán)保型涂料生產(chǎn)線的改造,2015 年加大轉(zhuǎn)型力度,重點(diǎn)生產(chǎn)環(huán)保型涂料。從2015 年下半年開始,逐步實(shí)施有機(jī)廢氣減排措施并持續(xù)改進(jìn),如反應(yīng)過程蒸發(fā)溶劑冷凝回收實(shí)現(xiàn)綠色生產(chǎn)、在反應(yīng)罐與加料罐間增加平衡管線避免廢氣溢出、對儲罐防泄漏系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化等。本文主要介紹A廠廢氣處理系統(tǒng)的優(yōu)化。

          A 廠有機(jī)廢氣排放的主要環(huán)節(jié)包括儲罐日常加料與存儲過程中的排放、攪拌釜加料與攪拌過程中的排放、產(chǎn)品灌裝過程中的排放等。廠區(qū)廢氣排放系統(tǒng)主要有兩個(gè):(1)生產(chǎn)過程廢氣收集處理系統(tǒng),主要處理生產(chǎn)過程中的高濃度低流量廢氣;(2)投料過程廢氣處理系統(tǒng),主要特征是處理的廢氣濃度低、排放量大。環(huán)保部門要求一廠一排放,以方便政府部門對廢氣排放進(jìn)行監(jiān)測,同時(shí)也為后期對所有排放口安裝遠(yuǎn)程監(jiān)控設(shè)備作準(zhǔn)備。

          對廢氣收集系統(tǒng)的整合改造主要包括:(1)對原車間內(nèi)各投料罐直接對外排放的管道進(jìn)行整合,將抽風(fēng)系統(tǒng)接入一樓洗滌塔抽風(fēng)系統(tǒng);(2)將四樓投料站抽風(fēng)系統(tǒng)合并到一樓洗滌塔抽風(fēng)系統(tǒng);(3)將一樓包裝線抽風(fēng)系統(tǒng)合并到洗滌塔抽風(fēng)系統(tǒng),粉塵通過洗滌塔沉淀后與堿液殘液一起定期處理。

          工藝管線抽風(fēng)排放系統(tǒng)與包裝投料抽風(fēng)系統(tǒng)合并后產(chǎn)生一個(gè)比較嚴(yán)重的問題,抽風(fēng)管線需要大風(fēng)量,不得不開啟洗滌塔系統(tǒng)后功率為4 kW,風(fēng)量為2 000 m3/h 的風(fēng)機(jī)。開啟風(fēng)機(jī)后出現(xiàn)2 個(gè)問題:(1)原反應(yīng)罐中部分氣體被抽入廢氣處理系統(tǒng),增加了廢氣處理系統(tǒng)的負(fù)荷;(2)當(dāng)洗滌塔系統(tǒng)飽和時(shí)會將洗滌塔內(nèi)吸附飽和的溶劑抽出,使得廢氣處理末端的活性炭快速飽和,增加廢氣處理費(fèi)用。為解決上述問題,對廢氣處理系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化。

          1 合并投料吸風(fēng)系統(tǒng)和反應(yīng)釜工藝過程抽風(fēng)系統(tǒng)

          投料吸風(fēng)罩抽風(fēng)系統(tǒng)與生產(chǎn)工藝過程呼吸閥排風(fēng)系統(tǒng)合并后廢氣濃度急劇升高。在增大風(fēng)量前,原先工藝管道中的VOCs 只會在投料及反應(yīng)過程中被抽出。由于罐內(nèi)部物料平衡被呼吸閥排放口后部增大的抽風(fēng)量打破,因此呼吸閥開啟時(shí),大量高濃度廢氣瞬間被排出罐外。這部分額外抽出的廢氣大大增加了原有廢氣處理系統(tǒng)的處理負(fù)荷。通過對現(xiàn)有抽風(fēng)量進(jìn)行記錄,設(shè)計(jì)出兩套方案。

          第一套方案是在每個(gè)呼吸閥后方增加一套與投料抽風(fēng)系統(tǒng)相似的圓筒形抽風(fēng)系統(tǒng),對呼吸閥周圍進(jìn)行不間斷抽風(fēng),但是由于生產(chǎn)線上每個(gè)儲罐都有一套呼吸閥,數(shù)量繁多,現(xiàn)有抽風(fēng)量不能滿足所有儲罐上方安裝獨(dú)立抽風(fēng)罩的需求。

          第二套方案是將所有呼吸閥連接到抽風(fēng)總管,然后在工藝廢氣排放系統(tǒng)合并的總管與投料系統(tǒng)總抽風(fēng)管分叉合并處制作吸風(fēng)罩式套管。該形式不主動將廢氣抽出,只保持工藝廢氣抽風(fēng)總管有50 MPa的負(fù)壓,確保廢氣系統(tǒng)不會強(qiáng)行抽入過多的生產(chǎn)工藝廢氣。由于該方案未將廢氣主動抽出,造成有機(jī)廢氣氣體在抽氣管道內(nèi)聚集,導(dǎo)致各罐呼吸閥至廢氣處理站的支管及總管內(nèi)積存廢氣,廢氣排放管道將成為易燃?xì)怏w管道,所以需在所有廢氣排放管道上重新標(biāo)識“易燃?xì)怏w”字樣。

          由于投料系統(tǒng)需要大風(fēng)量,故開啟一樓2 000m3/h 大風(fēng)量抽風(fēng)機(jī)。如果直接在投料抽風(fēng)系統(tǒng)主管上開孔作為工藝抽風(fēng)系統(tǒng)抽風(fēng)管,將大大增加投料吸風(fēng)罩抽風(fēng)系統(tǒng)的負(fù)荷,因此仍然啟用二樓工藝抽風(fēng)系統(tǒng)25 m3/min 的風(fēng)機(jī),其風(fēng)管順流向插入投料系統(tǒng)抽風(fēng)總管,不影響投料吸風(fēng)罩抽風(fēng)系統(tǒng)的風(fēng)量。具體見圖1。

          2 廢氣預(yù)冷凝,提前收集廢氣中的溶劑

          洗滌塔加活性炭處理系統(tǒng)可以輕松處理低流量、高濃度工藝廢氣,大部分廢氣在洗滌塔中被中和,經(jīng)過洗滌塔的剩余廢氣最后通過活性炭進(jìn)行吸附處理,處理后可以直接排放入大氣中。目前,由于原洗滌塔系統(tǒng)接入投料斗抽風(fēng)系統(tǒng),不得不開啟一樓2 000 m3/h 的大風(fēng)量風(fēng)機(jī)。投料吸風(fēng)系統(tǒng)與工藝過程抽風(fēng)系統(tǒng)合并前,廢氣可以充分在洗滌塔中與堿液中和,然后通過后方活性炭罐。但是洗滌塔后方風(fēng)機(jī)開啟后,不但廢氣不能充分與洗滌塔中堿液進(jìn)行中和,而且當(dāng)洗滌塔系統(tǒng)飽和時(shí),大風(fēng)機(jī)抽風(fēng)量會將洗滌塔內(nèi)吸附的廢氣抽出,使得廢氣處理末端的活性炭快速飽和。因此,不得不引進(jìn)新設(shè)備對現(xiàn)有廢氣處理工藝進(jìn)行改造。

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          首先,要處理廢氣系統(tǒng)中的溶劑性有機(jī)廢氣濕氣。由于A 工廠投料及工藝廢氣系統(tǒng)所抽的原料主要是各種溶劑等液體原料,若不在洗滌塔前部增加除濕裝置,含有溶劑的廢氣很快會使洗滌塔內(nèi)的堿液飽和。

          其次,洗滌塔后大功率風(fēng)機(jī)的開啟導(dǎo)致洗滌塔內(nèi)含堿液濕氣的廢氣大量析出,不但使后端廢氣濃度升高,而且會使末端活性炭系統(tǒng)潤濕,進(jìn)而使活性炭吸附能力大大降低。

          對于以上條件,首先需要解決的問題是在洗滌塔前增加前置除濕裝置。改造過程中選擇冷凝除濕方式,廢氣在經(jīng)過冷凝器后進(jìn)入殘液收集口,然后再進(jìn)入洗滌塔。殘液由重力沉降進(jìn)入殘液收集槽,由專人定期進(jìn)行收集排放。廢氣系統(tǒng)前端增加冷凝器后,由于急速對含溶劑廢氣進(jìn)行冷凝,會產(chǎn)生過凝溢出、結(jié)晶現(xiàn)象,因此需要用蒸汽定期對洗滌塔中的結(jié)晶物質(zhì)進(jìn)行反沖清洗。

          3 采用低溫等離子廢氣處理系統(tǒng)

          低溫等離子降解氣態(tài)污染物的機(jī)理是:首先,高能電子直接進(jìn)攻有機(jī)污染物,通過碰撞將能量轉(zhuǎn)移到污染物的分子或原子中,獲得能量的分子或原子被激發(fā),部分分子會被電離為活性基團(tuán);其次,活性基團(tuán)從高能激發(fā)態(tài)向下躍遷,會產(chǎn)生紫外光子,其直接與有害氣體進(jìn)行反應(yīng),使得氣體分子鍵斷裂得以降解;最后,活性粒子可直接降解氣態(tài)污染物,它與其他分子作用產(chǎn)生新的自由基和激發(fā)物質(zhì),可進(jìn)一步降解低相對分子質(zhì)量的酸等化合物。

          A廠實(shí)際生產(chǎn)過程中,需要及時(shí)處理大流量、低濃度的廢氣,不得不引入輔助廢氣處理設(shè)備。經(jīng)過多方案比選,最后選用低溫等離子廢氣處理設(shè)備對洗滌塔后廢氣進(jìn)行處理。

          A廠主要有害污染物是甲苯和二甲苯,故低溫等離子設(shè)備匹配計(jì)算以甲苯、二甲苯計(jì),具體如表1所示。

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          經(jīng)計(jì)算可知:甲苯與氧氣反應(yīng)的物質(zhì)的量比為1∶9,相對分子質(zhì)量之比為23∶36;二甲苯與氧氣反應(yīng)的物質(zhì)的量比為2∶21,相對分子質(zhì)量之比為53∶84。同理可知:甲苯與臭氧反應(yīng)的物質(zhì)的量比為1∶6,相對分子質(zhì)量之比為23∶72;二甲苯與臭氧反應(yīng)的物質(zhì)的量比為1∶7,相對分子質(zhì)量之比為53∶168。甲苯中C6H5CH2—H 與C6H5—CH3 的鍵能分別為317和414eV,而苯環(huán)中的C—H 和C—C 鍵能分別是419和510~513eV,由此可見,C6H5CH2—H 最易被氧化。

          綜上所述:23g甲苯與72g臭氧進(jìn)行反應(yīng)生成無害物質(zhì),而53g二甲苯與168g臭氧進(jìn)行反應(yīng)生成無害物質(zhì)。實(shí)際匹配過程一般按照理論量的1.5倍配置低溫等離子設(shè)備,以保證處理效率。該方案所匹配的防爆型CD-AOI低溫等離子設(shè)備的等離子產(chǎn)生量(以臭氧計(jì))為300 g/h,而管道測得風(fēng)量為80m3/h,最高質(zhì)量濃度為800 mg/m3, 即每小時(shí)約產(chǎn)生70g污染物。可見,所選設(shè)備完全能夠滿足廢氣處理需求。

          4 升級整合廢氣處理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)減排目標(biāo)

          增加低溫等離子設(shè)備后,排放系統(tǒng)廢氣質(zhì)量濃度得到有效控制。考慮到洗滌塔后廢氣的濕度較高,故增加活性炭罐(一用一備)對廢氣進(jìn)行除濕處理,操作人員定期打開活性炭罐底部的排放閥排出并收集殘液。

          同時(shí)培訓(xùn)操作人員定期監(jiān)測總排放口廢氣質(zhì)量濃度,當(dāng)梅思安VOCs 測試儀測得的廢氣質(zhì)量濃度大于50 mg/m3 時(shí),切換備用活性炭收集罐,對主活性炭收集罐內(nèi)的活性炭進(jìn)行更換。除了嚴(yán)格控制總排放口廢氣排放質(zhì)量濃度外,還請環(huán)保部認(rèn)可的第三方檢測機(jī)構(gòu)———華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司,每月對廢氣排放質(zhì)量濃度進(jìn)行抽查,最終確保改造后廢氣排放濃度符合法律法規(guī)要求。

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          整套工業(yè)廢氣處理系統(tǒng)改造后,經(jīng)過廠內(nèi)工程師多次現(xiàn)場測量,并對系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn),最終使有機(jī)廢氣排放質(zhì)量濃度達(dá)標(biāo),通過“一客一方案”審核,并申請了減排政府補(bǔ)貼。

          5 結(jié)語

          本文通過工藝優(yōu)化、設(shè)備投入、對現(xiàn)有廢氣處理設(shè)備進(jìn)行整合改進(jìn)等措施最終使A 廠廢氣排放達(dá)到國內(nèi)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的要求。根據(jù)一客一方案要求,將投料抽風(fēng)系統(tǒng)和物料反應(yīng)釜工藝呼吸系統(tǒng)合并,同時(shí)根據(jù)所測合并后有機(jī)廢氣質(zhì)量濃度數(shù)據(jù)對廢氣處理系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化改造:對有機(jī)廢氣中含溶劑的濕廢氣進(jìn)行除濕處理;在堿液洗滌塔后增加除濕罐,對洗滌塔中出來的含濕氣有機(jī)廢氣作進(jìn)一步除濕處理;增加低溫等離子設(shè)備對大風(fēng)量、低質(zhì)量濃度廢氣進(jìn)行降有機(jī)廢氣處理;增加活性炭系統(tǒng)。通過對工業(yè)廢氣處理系統(tǒng)的升級改造,最終確保排出到周圍大氣環(huán)境中的廢氣完全符合排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。

          廣東建樹環(huán)保科技有限公司是一家專業(yè)從事工業(yè)廢水處理、工業(yè)廢氣處理和環(huán)境修復(fù)的環(huán)保設(shè)備研發(fā)與銷售服務(wù)的企業(yè)。為工業(yè)企業(yè)和市政工程等項(xiàng)目提供工業(yè)廢水處理、工業(yè)廢氣處理、有機(jī)廢氣VOCs處理的一體化解決方案,從“工程設(shè)計(jì)”、“工程承包”、“設(shè)備采購”、“安裝調(diào)試”、“耗材銷售”、“運(yùn)營管理”、“環(huán)評辦理”等環(huán)節(jié)提供專業(yè)的差異化服務(wù),聯(lián)系電話:135 5665 1700。

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