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        養(yǎng)豬廢水深度脫氮循環(huán)流化自養(yǎng)反硝化技術(shù)

        來源:建樹環(huán)保 2025-07-12 17:29:05 703

        生豬養(yǎng)殖廢水具有氨氮高、總氮高、有機(jī)物濃度高的特點(diǎn),水量變化大且水質(zhì)復(fù)雜,目前多采用厭氧/好氧法處理。由于可生物降解有機(jī)物在厭氧段即被大量去除,造成異養(yǎng)反硝化碳源不足,而市政污水處理廠對納管廢水TN要求較高,導(dǎo)致豬場廢水TN常難以達(dá)標(biāo),即使采用兩級AO工藝脫氮效率仍然不高,氮去除率僅為74.1%~83.5%,需要減少進(jìn)水量、延長第二級AO的停留時間、增大內(nèi)回流比來提高脫氮效果,且仍需外加大量碳源,增加處理成本的同時存在二次污染風(fēng)險(xiǎn)。

        自養(yǎng)脫氮技術(shù)具有無需外加有機(jī)碳源、剩余污泥產(chǎn)量少、脫氮效率高、運(yùn)行穩(wěn)定和耐低溫等優(yōu)點(diǎn),可有效節(jié)省處理成本,同時避免了因碳源難以精準(zhǔn)投加,造成脫氮效率不高或出水COD升高的弊端。其中硫自養(yǎng)反硝化是以脫氮硫桿菌、脫氮副球菌等硫氧化細(xì)菌為功能菌,以無機(jī)碳源(CO32-、HCO3-等)構(gòu)建細(xì)胞體,還原態(tài)硫作為電子供體完成反硝化過程的新型脫氮工藝,具有運(yùn)行簡便、脫氮效果好等優(yōu)勢。目前實(shí)際工程多采用單質(zhì)硫驅(qū)動的自養(yǎng)反硝化技術(shù),具有底物來源廣泛、運(yùn)行安全系數(shù)高、出水水質(zhì)好、無二次污染的優(yōu)點(diǎn),反硝化過程見下式:

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        然而,由于單質(zhì)硫具有疏水性,以及較差的水溶性、顆粒分散性和固液傳質(zhì)性能,硫氧化菌對單質(zhì)硫的利用效率不足,限制了該工藝脫氮潛力的發(fā)揮。當(dāng)前硫自養(yǎng)反硝化工藝多以固定床形式構(gòu)建,為保證脫氮性能,需較高的硫填料填充率,初期建設(shè)投資成本高,且微生物和填料易在反沖洗等環(huán)節(jié)大量流失,制約了工藝的推廣應(yīng)用。減小硫顆粒的尺寸可增加比表面積,提高傳質(zhì)并為微生物提供更多的黏附位點(diǎn),提升單質(zhì)硫的生物利用效率,因此研發(fā)和應(yīng)用基于粉末單質(zhì)硫的新型硫自養(yǎng)脫氮工藝對提升脫氮負(fù)荷,進(jìn)一步推廣工藝應(yīng)用場景具有重要意義。已報(bào)道的基于粉末單質(zhì)硫的硫自養(yǎng)反硝化工藝大多局限于實(shí)驗(yàn)室小試,中試及工程實(shí)例較少。本研究將一種新型循環(huán)流化自養(yǎng)脫氮塔用于實(shí)際養(yǎng)豬廢水深度脫氮,可為基于粉末單質(zhì)硫的新型硫自養(yǎng)脫氮工藝的設(shè)計(jì)和應(yīng)用提供新的思路和實(shí)踐參考。

        1、工程概況

        某生豬養(yǎng)殖基地污水處理站設(shè)計(jì)處理能力為150m3/d,原主體處理工藝采用兩級AO工藝,工藝流程如圖1所示。

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        由于使用年限長、設(shè)備老化,出現(xiàn)厭氧塔無法持續(xù)產(chǎn)沼維持水溫、反硝化碳源不足等問題,導(dǎo)致污水處理站運(yùn)行不穩(wěn)定、出水TN易超標(biāo),現(xiàn)場抽檢結(jié)果見表1。此外,下游污水處理廠對接管廢水水質(zhì)要求提高,嚴(yán)于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),加大了污水處理站TN處理達(dá)標(biāo)的難度,亟需開展工藝改造升級。

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        針對TN超標(biāo)問題,對原有AO池檢修碳源投加管路和硝化液回流系統(tǒng),增加DO檢測設(shè)備,挖掘原生化系統(tǒng)的反硝化潛能。同時在現(xiàn)有二沉池出水后串聯(lián)高效硫自養(yǎng)脫氮塔深度脫氮。硫自養(yǎng)反硝化高效脫氮系統(tǒng)具有施工周期短、占地面積小、脫氮效率高且穩(wěn)定的優(yōu)點(diǎn)。任爭鳴等構(gòu)建中試硫填充床系統(tǒng)對城市污水處理廠二級出水進(jìn)行深度脫氮,結(jié)果表明對NO3--N去除率達(dá)90%,最大脫氮負(fù)荷可達(dá)1158mg/(L·d),且系統(tǒng)運(yùn)行成本較傳統(tǒng)反硝化低,僅為0.11元/m3。該技術(shù)對現(xiàn)有構(gòu)筑物、設(shè)備、場地等干擾小,尤其適用于已建廢水處理系統(tǒng)的升級與提標(biāo)改造。

        2、檢測方法和設(shè)計(jì)水質(zhì)

        2.1 檢測項(xiàng)目及方法

        TN:堿性過硫酸鉀消解-紫外分光光度法;NO3--N:紫外分光光度法;NH3-N:納氏試劑分光光度法;DO:WTWOxi/PH-3310溶氧儀;pH:在線監(jiān)測。

        脫氮負(fù)荷核算公式如下:

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        式中:v為脫氮負(fù)荷,mgNO3--N/(L·d);Ci、Ce分別為進(jìn)、出水NO3--N濃度,mg/L;Q為進(jìn)水流量,m3/d;V為有效容積,m3。

        2.2 設(shè)計(jì)進(jìn)、出水水質(zhì)

        由于下游污水處理廠納管標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)于行業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計(jì)出水水質(zhì)以納管限值為準(zhǔn),設(shè)計(jì)進(jìn)、出水水質(zhì)見表2。

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        3、工藝設(shè)計(jì)及運(yùn)行

        3.1 工藝設(shè)計(jì)

        循環(huán)流化自養(yǎng)反硝化塔規(guī)格為?3.2m×12.0m,有效容積125m3,包括進(jìn)出水系統(tǒng)、布水系統(tǒng)、固液分離系統(tǒng)、循環(huán)系統(tǒng)、藥劑投加系統(tǒng)、pH在線監(jiān)測系統(tǒng)。自養(yǎng)反硝化塔接二沉池出水,現(xiàn)場及平面示意如圖2所示。

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        3.2 運(yùn)行方式

        該項(xiàng)目總體分為啟動、調(diào)試運(yùn)行和穩(wěn)定運(yùn)行三個階段。循環(huán)流化自養(yǎng)反硝化設(shè)備搭建安裝完成后,試運(yùn)行確認(rèn)管路暢通無滲漏。啟動階段為期一周,主要目的是使高效自養(yǎng)脫氮硫自養(yǎng)反硝化系統(tǒng)進(jìn)入工作狀態(tài),使接入的菌種由休眠狀態(tài)恢復(fù)活性并逐步適應(yīng)廢水水質(zhì)。啟動階段投加污水處理廠活性污泥和經(jīng)馴化保存的硫自養(yǎng)功能菌種進(jìn)行接種馴化。硫粉和外加堿度性質(zhì)如表3所示。

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        活性污泥和硫自養(yǎng)功能菌種接種量分別約為100、20t。投入系統(tǒng)后,以二沉池出水(NO3--N濃度為150~250mg/L)輸入高效硫自養(yǎng)反硝化塔至有效容積的65%,同時補(bǔ)充足量的單質(zhì)硫粉和堿度,使活性污泥與功能菌種在廢水中逐漸適應(yīng),運(yùn)行過程中無外加有機(jī)碳源。通過一段時間的馴化,塔內(nèi)硫自養(yǎng)功能菌群得以富集。優(yōu)化運(yùn)行階段逐漸增加進(jìn)水硝態(tài)氮負(fù)荷,調(diào)整運(yùn)行參數(shù),提升工藝脫氮負(fù)荷。單質(zhì)硫和碳酸氫鈉投加量均為NO3--N去除當(dāng)量的2.5倍(見表3),在平均進(jìn)水NO3--N濃度為250mg/L情況下,硫粉和碳酸氫鈉設(shè)計(jì)投加速率為0.75kg/(m3·d),以NO3--N去除量穩(wěn)定在200mg/L以上為穩(wěn)定運(yùn)行標(biāo)志。

        4、結(jié)果與討論

        4.1 污泥馴化

        污泥馴化期接入二沉池出水100m3,進(jìn)水NO3--N濃度為157mg/L,初始投加硫粉400kg,后續(xù)補(bǔ)充投加25kg/d,補(bǔ)充堿度25kg/d,反應(yīng)器自循環(huán)運(yùn)行,DO控制在0.3~0.9mg/L。馴化階段出水NO3--N濃度變化如圖3所示。

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        馴化1d后出水NO3--N濃度顯著降低至72mg/L,之后6d無進(jìn)水,系統(tǒng)自循環(huán)運(yùn)行,至第7天系統(tǒng)內(nèi)NO3--N濃度降至13mg/L,表明所構(gòu)建硫自養(yǎng)反硝化系統(tǒng)逐漸適應(yīng)進(jìn)水,功能菌群富集并成為優(yōu)勢菌群。

        4.2 優(yōu)化運(yùn)行

        硫自養(yǎng)反硝化功能菌群馴化完成后連續(xù)進(jìn)水運(yùn)行,堿度、硫粉投加量如圖4所示。優(yōu)化運(yùn)行期間逐步提升進(jìn)水負(fù)荷并增加硫粉和堿度投加量,進(jìn)一步富集硫氧化菌群并維持pH在6~9之間,在此pH范圍內(nèi)硫自養(yǎng)反硝化效率最高,反應(yīng)完全。

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        連續(xù)進(jìn)水階段的進(jìn)、出水NO3--N濃度變化及反應(yīng)器脫氮負(fù)荷如圖5所示。初始進(jìn)水流量為36m3/d,進(jìn)水NO3--N濃度由100mg/L逐步增至250mg/L,此時出水NO3--N濃度也由15mg/L逐步增至75mg/L,盡管脫氮負(fù)荷提升但出水水質(zhì)快速惡化,這主要是由于進(jìn)水NO3--N濃度提升較快,微生物量富集程度相對不足,群落亦受到一定脅迫,脫氮效果變差。

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        在進(jìn)水NO3--N濃度達(dá)到250mg/L后,為了改善脫氮效果,將進(jìn)水流量降至8m3/d,盡管進(jìn)水氮負(fù)荷降低,但出水NO3--N濃度仍隨進(jìn)水NO3--N濃度升高而升高,表明高濃度硝態(tài)氮對硫自養(yǎng)功能菌群存在一定的抑制作用。進(jìn)水NO3--N濃度穩(wěn)定后,硫自養(yǎng)功能菌群逐漸適應(yīng)來水,出水NO3--N濃度下降,脫氮負(fù)荷提升,第23天出水NO3--N濃度降至25mg/L以內(nèi)。將進(jìn)水流量逐步增至50m3/d,隨進(jìn)水氮負(fù)荷增加,出水NO3--N濃度由22mg/L逐步增至45mg/L,但系統(tǒng)脫氮負(fù)荷保持穩(wěn)定,表明此時主要受硫自養(yǎng)功能菌生物量的限制。隨后在進(jìn)水流量65m3/d、進(jìn)水NO3--N濃度平均為250mg/L的情況下穩(wěn)定運(yùn)行11d,出水NO3--N濃度逐步降至19mg/L;最后在進(jìn)水NO3--N平均濃度為250mg/L的情況下,將進(jìn)水流量逐步增至100m3/d,出水NO3--N濃度最終穩(wěn)定在5mg/L以下,穩(wěn)定達(dá)標(biāo),此時系統(tǒng)進(jìn)水堿度充足,HRT較長,可確保硫自養(yǎng)反硝化反應(yīng)進(jìn)行完全,無中間產(chǎn)物積累。

        經(jīng)優(yōu)化運(yùn)行后,該高效循環(huán)流化自養(yǎng)脫氮塔脫氮負(fù)荷達(dá)到240mgNO3--N/(L·d),脫氮效果顯著。穩(wěn)定運(yùn)行期間,主要工藝運(yùn)行控制參數(shù)見表4。

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        4.3 成本核算

        高效硫自養(yǎng)脫氮裝置穩(wěn)定運(yùn)行后,成本主要包含兩部分:藥劑投加費(fèi)用及設(shè)備運(yùn)行電費(fèi)。穩(wěn)定運(yùn)行9d,廢水處理總量約900m3,總脫氮量為245.79kg,硫粉總投加量675kg,單質(zhì)硫原料市場價約883元/t,單位脫氮量硫粉投加費(fèi)用為2.42元/kgN,遠(yuǎn)低于異養(yǎng)反硝化碳源投加成本(見表5)。

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        堿度總投加量675kg,碳酸氫鈉(有效含量≥99%)市場價約1600元/t,單位脫氮量碳酸氫鈉投加費(fèi)用為4.39元/kgN,藥劑費(fèi)總計(jì)6.81元/kgN。2臺提升泵24h運(yùn)行,電耗為34.2kW·h/d,按照大工業(yè)電價0.5968元(/kW·h)計(jì),則電耗成本為20.41元/d,單位脫氮量電費(fèi)為0.75元/kgN。綜上所述,高效硫自養(yǎng)脫氮裝置單位脫氮成本為7.56元/kgN,相較傳統(tǒng)異養(yǎng)反硝化脫氮方式節(jié)約運(yùn)行成本20~40萬元/a。

        5、結(jié)論

        將新型循環(huán)流化自養(yǎng)脫氮塔用于養(yǎng)豬廢水深度處理,應(yīng)用簡便,施工周期短,啟動時間短,脫氮效果顯著,在進(jìn)水NO3--N濃度為250mg/L情況下,出水NO3--N濃度為5mg/L以下,平均脫氮效率為98%以上,脫氮負(fù)荷為240mgNO3--N/(L·d)。經(jīng)過成本核算,采用高效硫自養(yǎng)脫氮裝置運(yùn)行成本為7.56元/kgN,較傳統(tǒng)異養(yǎng)反硝化可節(jié)約運(yùn)行成本20~40萬元/a。

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